服務(wù)熱線:400-6257-775
技術(shù)咨詢:13962160635
難降解廢水工程案例以浙江某印染廠為例,該印染公司的污水站處理能力為4000t/d,由于廢水中存在難降解的物質(zhì),致使整體生化最終出水TN超標(biāo),需解決難降解物質(zhì)對(duì)生化系統(tǒng)的影響。
廢水水質(zhì):該廠主要以纖維印染為主,主要原料包含兩大類天然纖維和人造纖維;其中天然纖維以真絲為主(產(chǎn)量較少),人造纖維以人棉和人絲(人絲包含粘膠纖維、銅氨纖維)為主;染料主要為兩大類活性染料及酸性染料;其它助劑包含:尿素、皂化劑、純堿、元明粉、柔軟劑等。
該廠進(jìn)出水水質(zhì)如下表:
pH | CODCr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 總氮(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 電導(dǎo)率(μs/cm) | |
進(jìn)水 | 8~9 | ≤800 | ≤300 | ≤150 | ≤130 | ≤3500 |
二沉池出水 | ---- | 70 | ---- | 30 | 4月5日 | ---- |
設(shè)計(jì)改造后出水水質(zhì)如下表:
CODCr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 總氮 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 色度(倍) | SS (mg/L) | pH | |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤100 | ≤20 | ≤15 | ≤10 | ≤50 | ≤40 | 6月9日 |
1、由于染整工藝及其生產(chǎn)產(chǎn)品的復(fù)雜性,廠區(qū)廢水中含有難降解的PVA類廢水,按原有處理工藝,該股難降解的廢水既無法分解處理又影響后端生化系統(tǒng)處理TN的效率。
2、現(xiàn)有生化系統(tǒng)內(nèi)無生物填料,無法增加污泥濃度,污泥濃度為3500mg/L,污泥濃度低。
3、反硝化負(fù)荷大,現(xiàn)有設(shè)施缺氧池容積不夠,且處理能力為70mg/L左右,即進(jìn)水TN<85時(shí),可以達(dá)標(biāo)排放。目前進(jìn)水為100-150mg/L,按照150mg/L設(shè)計(jì),二沉池出水勉強(qiáng)達(dá)到30mg/L以下。且由于缺氧池容不夠,大回流比下使得水流的過流速度過快,有效接觸時(shí)間短,大部分COD到好氧段降解,反硝化可利用的碳源受限,造成碳源浪費(fèi)。
4、原水中含有近20mg/L左右的有機(jī)氮,很難在現(xiàn)有設(shè)施中氨化出來,繼而影響總氮的去除。
工藝流程:
增設(shè)水解酸化池:
針對(duì)該廠水質(zhì)特點(diǎn)及部分工藝缺陷,調(diào)整污水處理工藝,增設(shè)水解酸化池,在水解酸化池布置SJ高效脫氮填料,印染廢水B/C約為0.2,水解酸化池可使部分難降解有機(jī)物轉(zhuǎn)化為可生化降解的BOD5,既解決了難降解物質(zhì)對(duì)后端生化的影響,又提高了廢水本身的碳源利用率,提高后端反硝化去除TN的效果。
添加填料生物模塊:
在水解酸化池、A池以及O池中布置SJ高效脫氮填料。新建水解酸化池中采用固定式安裝模式來布置填料,AO做成框架式,以便不停水吊裝,不影響原有系統(tǒng)正常運(yùn)行。
改造后,該廢水處理設(shè)施經(jīng)過一段時(shí)間的穩(wěn)定運(yùn)行,處理后的水質(zhì)見下表
CODCr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | 總氮 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | |
進(jìn)水 | ≤800 | ≤300 | ≤150 | ≤130 |
生化出水 | 80 | 0.9 | 13 | 1.2 |
實(shí)踐表明,采用物化預(yù)處理+厭氧水解酸化+AO工藝,與蘇凈高效脫氮填料的優(yōu)勢(shì)結(jié)合,進(jìn)行整體工藝包改造后,以該印染廠為例的難降解廢水能得到有效的處理,優(yōu)于傳統(tǒng)的活性污泥法,使出水穩(wěn)定達(dá)到一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。
蘇州蘇凈環(huán)保新材料有限公司 版權(quán)所有 ? 2021 備案號(hào):蘇ICP備12039886號(hào)-2
技術(shù)支持:菜鳥科技